国内大型有色矿场对于**材料的需求十分旺盛,大型矿场机械在破碎矿石过程中,内部的破碎机衬板因受到大量矿石和磨球的冲击,容易发生磨损,破碎机衬板报价,严重时需要停机更换,影响生产效率,如何提高其**性是确保破碎矿石效果和改善生产效率的关键。作为主要衬板材料的ZGMnl3因其加工硬化特征,只有在高能量冲击下方显示出良好的抗磨性,在冲击功不大的情况下,难以发挥其性能特点。从技术发展和储备的观点出发,破碎机衬板厂家,开展新型**铸钢ZG70Cr3NiMo替代ZGMnl3的研究工作。本文从**性的角度,对比了它们的组织性能特点,为ZG70Cr3NiMo**铸钢的生产推广和应用奠定基础。
使用MLD-10型动载磨粒磨损试验机,采用的冲击功范围为o~5J,冲击时间为3 h,磨粒模拟介质为石英砂(粒度3~5film,湘潭破碎机衬板,每0.5 h换一次)。使用精度为0.1mg的电子天平测试试样的磨损量。ZGMnl3试样采用常规的水韧处理;ZG70Cr3NiMo试样采用经过优化试验获得的热处理工艺
,即将工件加热到700℃保温2h,再升温至950℃保温1.5h,空冷至室温后再加热至不同回火温度保温2h,空冷回火51。在相同的淬火工艺下。
冲击韧度呈现一定的波动,但回火温度升高硬度呈稳定的下降趋势。这是因为随着回火温度升高,原子活动能力增强,钢中的铁、碳和其他合金元素的原子可以较快地进行扩散,实现原子的重新排列组合,从而使不稳定的非平衡组织逐步转变为稳定的平衡组织。以水韧处理后ZGMnl3
试样作为圆形下试样、和不同回火溆魔处理ZG70Cr3NiMo的方形上试样形试验。其次,采用不同固火温度处理ZG70Cr3NiMo的3个圆形上试样,与相同材料250℃回火试样作为圆形下试样形成磨擦副对磨。双上述试验结果的比较霹见,在一样的条件下,随著固火温凌的升高,ZG70Cr3NiMo材震的麟损量逐渐增加。与水韧处理后的高锰钢下试样相比,70Cr3NiMo在250℃回火下试样的磨损量较小。
衬板在进料端长的一段倾斜安装,目的是推动物料尽快离开给料点进入混合。
实际生产证明这种设计有效地克服了物料粘结,减少了散料量,减轻了给料噪音和冲击,保护了筒体不受磨损,且**,寿命长。在筒体内其余部分等分焊有顺沿筒体轴向的扁钢条,破碎机衬板型号,高度为50mm ,厚度为9mm ,用以形成固定的料衬,防止筒体磨损,还交错安装有水平和倾斜扬料板,加强混合,复合破碎机并对混合料起导向推进作用。为预防生锈粘料,扬料板用不锈钢制造,用螺栓联接,磨损后可更换。
根据实际使用经验,形成料衬的合适扁钢条间距为250-300mm。卸料口焊有的方钢环,作用是防止卸料时料流冲刷磨损筒体口,方44mm钢磨损后可补焊或更换。
有的厂家用**衬板替代橡胶衬和不锈钢扬料板作筒体的内附件,降低了成本,但不具备防止粘料及橡胶缓冲、降低噪音的特点。
值得注意的是用以形成固定料衬的扁钢条不宜过高,否则粘料层过厚,有效直径减小,重量加大,影响混合机生产能力和混合效果,高压磨粉机加重传动负荷,对生产和设备均不利。二次混合机筒体内附件除取消扬料板外,其余和一次混合机相同。
真圆保持架筒体屑薄壁结构阳,径向刚性差,受冲撞易产生局部变形,所以大华为避免运输、搬运过程和安装时的圆度改变,在筒体内设置数个辐射状直圆保持架,支撑在不同部位以加强刚性,直至现场安装完毕后拆除。真圆保护架中心圆板上加工出小孔,常用以作为寻找筒体中心和光测筒体同轴度的辅助用具。
多年来,国内球磨机衬板普遍采用高锰钢衬板,由于使用中受到的冲击力较小,加工硬化能力低,因而**性差。高铬铸铁是一种性能优良的**材料,它和普通的铸铁的主要区别在于它更坚硬并兼有较好的韧性。
这是由于普通铸铁的碳化物硬度低而且呈连续网状分布,所以**性低而且易脆断。
合金衬板则不相同,因为当衬板中铬的质量分数**过11%后,随着铬量的增加,其凝固时将析出碳化物,这种碳化物的显微硬度高,而且呈孤立块状分布,使基体呈连续状态,因而就具有很高的**性并兼有较好的韧性。
但是,合金衬板在中、小型磨机上使用是成功的,在大型球磨机上使用时容易出现脆断,影响设备的正常运行。
为解决合金衬板断裂问题,有效的方法是将高铬衬板与低碳钢复合,生产双金属合金衬板,目前的双金属合金衬板,存在工艺控制困难和双金属结合层强度低等不足,影响高铬合金衬板的推广和使用。